潜水钻机在特大桥钻孔桩工程中的应用

慧聪工程机械网   2003-09-01 00:00   来源:网络

内容摘要:介绍了KG500A型潜水钻机在济南黄河大桥、温州瓯江二桥两个特大桥工程施工的应用情况,介绍了钻、抓结合处理卵砾石等复杂地层的方法,并结合工程施工实践对钻机提出了改进方案。

内容摘要:介绍了KG500A型潜水钻机在济南黄河大桥、温州瓯江二桥两个特大桥工程施工的应用情况,介绍了钻、抓结合处理卵砾石等复杂地层的方法,并结合工程施工实践对钻机提出了改进方案。


关键词:潜水钻孔机钻孔桩施工


大型桥梁钻孔桩具有桩径大、桩体长、施工难度大等特点,对钻孔机要求成孔质量高、速度快、扩孔率小,操作简便。目前多采用转盘钻机、潜水钻机、冲击钻机、旋挖钻机施工。现将以KQ2500A型潜水钻机在济南黄河大桥、温州匝江二桥钻孔桩施工中的应用情况简介如下。


1济南黄河大桥钻孔桩


1.1工程概况


济南黄河大桥桥宽35.5m,设计时速120km/h,主桥长875m,主跨210m。桩基采用直径2m的钻孔灌注桩,每刚构墩布置13根,桩长93.5m,钻孔深度102.5m,计52根;每连续墩布置8根,桩长81m,钻孔深度88m,计32根。主桥墩处主要地质为亚砂土、粉砂、粘土、亚粘土夹含量不等的姜石或卵石,局部有微风化砂岩。


1.2机具选择


针对本工程中孔的深度大(当时国内施工中未见报道),地层中含有大量砾石、卵石、姜石等特点,在比较了几种形式的钻机之后,决定充分利用潜水钻机排渣粒径大(最大粒径石块8cm)、排量大、扬程高、能及时将切削掉的钻渣排出孔外,避免孔底钻渣的重复破碎等优点,选用KQ2500A型潜水钻机。


1.3施工要点


由于主桥桩基孔径大、桩体长,对钻孔垂直度要求较严,钻进时必须保持减压钻进,使钻具部分重量的50%。70%作为钻压作用于孔底,其余部分由主钩悬吊,使钻具在悬挂状态下进尺,以保证成孔的垂直度。在钻孔的上部土层中有厚约9m的粉砂层,极易发生塌孔现象,下部土层主要为粘土。因此施工中注意在砂层钻进时泥浆比重稍大以保护孔壁,而在粘土层钻进时则适当降低泥浆比重,以提高钻进效率。泥浆指标为:钻进时密度1.8~1.2/cm3之间,粘度17~22s;清孔时控制泥浆密度为1.08~1.1g/cm,粘度17~20s,含砂率<1%。由于该潜水钻机采用潜水砂泵直接从孔底吸渣后由钻杆排出钻渣,对清孔后沉渣厚度、泥浆指标均有保证。


1.4钻头型式工程施工中旋转钻机一般采用旋转钻头,旋转钻头一般分为刮刀钻头和滚刀钻头。刮刀钻头广泛适用于各种软弱地层,而滚刀钻头对岩层的钻进能力更强。本工程中虽有微风化砂岩和角砾层(含粘土)和坚硬粘土层,硬度较大,但这些地层所占比例较小,故采用刮刀钻头。钻机施工初期,为克服硬层钻进困难采用了阶梯式四翼刮刀钻头,施工时发现钻头容易糊钻,影响钻进速度。后改为三翼刮刀钻头,在加长切削刀爪长度以及


对钻头进行局部改进后大大改善了钻进效果,基本上无糊钻现象产生。在坚硬的微风化砂岩层该钻头的进尺速度可达16cm/h左右,在粘土含较多姜石或砾卵石(粒径<8cn)的情况下每小时进尺1m左右。


1.5钻孔效果


从实际成孔检测及现场混凝土灌注来看,采用潜水钻机成孔孔壁规则,成孔垂直度高(不垂直度<5%),沉渣厚度均可满足要求,一般不用回钻处理。与转盘钻机相比,混凝土浇注量少5%左右,具有明显的节约材料的效果。


2温州瓯江二桥


2.1工程概况


温州瓯江二桥主桥为双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,桥宽27m,主孔跨径270m。北引桥桥墩跨度35m,其基础为直径1.8m、深57m的混凝土灌注桩。主桥墩处主要地质为淤泥质粘土、淤泥、淤泥含粉砂、淤泥质粘土、砾卵石含少量粘土、粘土层、卵石含粘土。本工程的施工难度为厚约2.5m、砾石含量高达50—70%的砾卵石层,砾石粒径有的达到42cm,且漏浆严重。卵石层中卵石含量在70%以上,漏浆严重。


2.2施工机具


采用KQ2500潜水钻机2台,1450型冲抓机2台,16t吊车一部。


施工机具的选择经历了较长的试验阶段,开始仅用潜水钻机钻孔,当钻到砾石层时,因砾石粒径大、含量高,造成严重堵管而不能进尺;改用潜水振动抓抓取砾石,因振动抓的振动力小、抓紧力小,未能将砾石抓出;后采用冲击钻进的方法成孔,因砾石层较厚,不能冲击穿过该层,且用掏渣筒取渣效率极低,冲击法成孔穿过砾石层的方案也被否定。最后改用冲抓机抓取砾石成孔方法,首先抓成一个直径1.5m的孔,顺利穿过该层,并一直抓到卵石层,然后用钻机扫孔到孔底终孔。从开钻到交检孔完毕共用了40天。


2.3施工经验总结


2号钻机施工第2和第4个孔时发生连续塌孔事故。经认真分析,认为有以下几种原因:(1)护筒埋设时未用粘土境实,护筒底部榻孔;(2)钻孔时过分强调采用稀泥浆快速钻进,忽视了砾石层存在泥浆问题,造成冲抓砾石层时出现泥浆严重漏失现象;(3)原自然地基承载力不高,钻机自身重量大,造成护筒下沉以至护筒下部塌孔。通过总结经验教训,我们采取了以下措施:(1)严格按要求埋设护筒,用粘土夯填密实;(2)严格控制泥浆密度及粘度,上部土层钻进时泥浆密度控制在1.1—1.3g/cm3,粘度17—20s,接近砾石层时保持泥浆密度在1.3~1.4g/cm3,粘度18~22s;(3)护筒周围用长枕木铺设,并使钻机接地比压小于o.8MPa;(4)采用钻机钻上部土层并松动部分砾石层后用冲抓机抓取砾石,钻机再扫孔并钻过粘土层到卵石层,使卵石松动后用冲抓机抓取卵石终孔。卵石层钻进以及冲抓成孔时泥浆密度控制在1.25~1.35g/cm3;(5)针对砾石层钻进时泥浆易变稀薄而发生严重漏浆现象,准备一些中粗砂作为堵漏材料备用。


2.4钻头型式开始钻进时采用了阶梯式四翼钻头(图1)和图3所示三翼钻头,实际应用发现四翼钻头糊钻较严重,对进尺不利。而图3所示三翼钻头是在图2所示结构上增加了一块与钻头国内径留有较小环形间隙的圆形板,其本意是使泥浆从周边冲刷孔底以利于中心抽渣,但因孔径大,环形间隙内的泥浆流速小,不足以冲刷孔底周边钻渣,且极易在粘土层糊钻,故实用中仍采用图2所示结构,施工实践表明,比较实用。


3钻机改进方案:通过工程考核,针对KQ2500A潜水钻机存在辅助时间长、工效低等一些问题,对机具主要进行了如下改进:


(1)钻杆接头:原为法兰螺栓连接方式,接换钻杆工效低。现改为六方接头加抗拉套结构,辅助时间缩短为原来的1/4左右。


(2)提升系统:将原5t慢速卷扬机改为3t快速卷场机,并将原钻杆提升速度1.5m/min提高为5m/min,提升时间缩短为原来的30%。


(3)钻头型式:以图2所示三翼钻头为基本型式,也可根据地质条件另行设计。


(4)增加正反循环排渣系统切换装置,减少了辅助时间,减轻了工人劳动强度。


(5)门架上增加了液压自动起落装置,提高了钻机的整体性能,便于成孔后钻机让开孔口,缩短了交检孔后沼注混凝土之前的钻架移位时间,提高了成桩效率。通过以上改进,可以大大提高工作效率。预计一个深度为100m的孔,辅助时间可以减少24h左右,每棵桩提高工效约20%。

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