发动机曲轴断轴事故分析

慧聪工程机械网   2003-12-22 10:01   来源:网络  作者:卫绍元 姚志松

某钢铁公司所属的矿山使用的17台别拉斯540A自卸车,改用康明斯NTA-855-C360发动机后,曾有一段时间内,先后出现8次曲轴的断轴事故。为此,技术人员进行了深入的分析研究,提出了解决此类问题的措施。

某钢铁公司所属的矿山使用的17台别拉斯540A自卸车,改用康明斯NTA-855-C360发动机后,曾有一段时间内,先后出现8次曲轴的断轴事故。为此,技术人员进行了深入的分析研究,提出了解决此类问题的措施。

1 曲轴修理磨削中的工艺问题分析

发动机维修过程中,由于工程机械、大型或重型车用的发动机曲轴制造成本较高,加工中,多采用磨削的方法来恢复其使用性能,以便重复使用。在曲轴断轴事故中有80%是使用经过磨削修理的II级曲轴,断裂发生在曲柄臂和轴颈之间的过渡圆角处。

发动机工作中,曲轴受力条件十分复杂,既要承受燃烧气体压力、往复运动质量的惯性力、回转质量的离心力,还要承受这些力所形成的弯矩和扭矩,这样就使过渡区的应力剧激,极容易产生疲劳,出现裂纹,严重时造成断裂。为了防止过渡区的应力集中,曲轴在设计、制造过程中应增加过渡圆角R,并采取了相应的工艺处理。

该NTA-855-C360发动机主轴颈过渡圆角为R5.5mm,连杆轴颈为R4.5mm。在对断裂的曲轴进行检验后发现,R角均小于原标准值。在对曲轴磨削修理的现场进行考察发现,企业加工曲轴是在一台曲轴磨床上要磨削各种规格的曲轴,磨削完轴颈小的曲轴后,直接磨削大轴颈的曲轴,在此期间没有更换砂轮和修整R角,致使其低于原标准值,显然,这给曲轴安全使用留下了隐患。


2 曲轴扭转减振器损坏的原因分析

分析断轴原因时发现有60%的断轴其扭转减振器已经损坏。


在矿山的施工现场笔者看到车辆要从海拔-200m深的坑底向上重载行驶,发动机长时间在1450~1550r/min的转速下工作,而这个转速正是NTA-855-C360发动机的临界转速。此时发动机曲轴极容易发生扭转共振现象,而共振对曲轴危害极大。

为了消除曲轴扭转振动,该发动机在曲轴端部装有曲轴扭转减振器,以保护曲轴。发动机长期工作在临界转速范围内时,曲轴扭转减振器一旦损坏,极容易造成曲轴的断裂损坏。因此,曲轴扭转减振器的失效是引起断轴事故的一个重要原因。

3 活塞连杆组的平衡分析

曲轴连杆机构主要包括活塞连杆组和曲轴飞轮组,它可以把燃气作用在活塞顶上的力转变为曲轴的扭矩,并向外输出机械能。由于该机构是将活塞的直线往复运动转变为曲轴的旋转运动,所以,同时受到往复惯性力和离心力的作用。在该机构的修理过程中,要严格进行平衡检验。据调查,有两起事故都是因为更换过发动机的活塞连杆组部件,而没有进行严格的平衡检验,产生了柴油机扭振不平衡,造成曲轴断轴事故。

4 结束语

综上分析,为了减少和避免曲轴断轴事故的发生,应采取如下防范措施:大功率发动机应尽量避免在临界转速下长期运行;在曲轴的修理过程中要严格按照修理工艺规范进行;要对曲轴扭转减振器进行定期的检查和更换;对活塞连杆组的维修要按其使用保养说明书的规定进行。


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