在泵送混凝土时,经常会遇到堵泵的现象,即泵机料斗内有混凝土并且混凝土泵的活塞还正常工作,而系统远端的压力几乎为零,输送管没有混凝土输出。对此现象,按产生此故障原因机率的大小顺序分析如下:
1.混凝土方面
(1)泵机料斗内混凝土中的骨料偏多,且离析。这对搅拌压力上升,搅拌叶片在搅拌时发出清脆的摩擦声,并频繁地出现搅拌轴被卡住停转的现象。
(2)混凝土的坍落度太大,造成混合料内的灰浆先皮输送出去。随着灰浆的减少,一部分骨料之间的空隙导不到灰浆的填充,骨料间隙中的空气便被吸至混凝土的出口处和阀箱内,从而形成气堵,并且在泵输送时产生"嗤嗤"的声音。
(3)混凝土的坍落度太小,出现干硬性混凝土。
出现上述的情况时,可个别采用下列方法予以排除;
①首先停泵并卸掉蓄能器压力;再将泵机料斗内的劣质混凝土清除至料斗的根部,并向料斗内加入适量的沙浆;开始反泵操作,将反泵泵回的混凝工进行充分搅拌。在泵送过程中, 应经常用钢钎在料斗根部的吸入流道处捅几下,并且进行正、反泵交替操作。如果堵泵不严重,采用这种操作方法就完全可以解决了。
值得注意的是,这种方法不宜多用,因为这样做劣质混凝土虽可勉强地泵入输送管道,但却容易引起堵管,而堵管比堵泵更难处理。
②停泵并卸掉蓄能器压力,拆下阀窗;将料斗和阀箱内的劣质混凝土清除掉;其后,装上阀窗,启动泵机向料斗内加入少量的砂浆,或加入灰浆充足质量较好的混凝土,再重新泵送,并需交替地运用正、反泵操作,直至料斗内的混凝土下落的速度明显加快,主油路压力逐渐升高为止。若已能听到混凝土的输送声,就表明故障已被排除。
(4)如果泵机料斗内的混凝土表面有一层灰浆,且表面看不到混凝土中存有粗骨料。此现象说明混凝土中的含砂率偏小且混凝土的坍落度较大,或者混凝土中的骨科级配不好。如:超料径的骨料偏多或符合要求的大小骨科的料径搭配不良,造成输送泵的吸入流道完全被骨科堵塞。
对上述情况可用下列办法予以解决:
①进行反泵操作,用钢钎在料斗掘部舶吸入流道处捅几下;再正、反泵交替操作,并不停地用钢钎在料斗根部做上下、左右的活动,直至料斗内的混凝土被泵送完。
②加入质量较好的混凝土,如泵送有困难,要根据情况进行反泵操作。如果用此方法仍不能排除故障,则应按照前面排除方法中
②的方法进行。
2.机械方面
(1)阀窗的原因。阀窗未关紧、漏气,输送泵在吸料时吸进空气,导致泵的吸入效率急剧下降,最后造成堵泵;阀窗与阀箱体之间的接触表面未洗净,有砂料或灰浆存在,造成堵泵;阀窗的密封圈损坏,造成"堵泵";阀窗变形或结合面损伤,造成堵泵。
处理措施:根据情况,分别采用打开阀窗,清洗或更换密封圈后重新关紧阀窗,以及更换新的阀窗或修复结合面等方法排除故囤
(2)阀箱盖与阀箱体间的石棉垫破损,漏气,致堵泵。
处理措施:首先卸下斗的固定螺栓,并向前移一位置(为卸阀箱盖留下一定的空间);再卸下阀箱盖更换石棉垫,同时还需要更换料斗与阀箱体之间的石棉垫。因为卸料斗时,一般会损坏石棉垫,所以,这两处的石棉垫都应更换。更换石棉垫时,要用白铅油加以密封。最后,重新装上阀箱盖和料斗即可。
(3)料斗与阀箱体之间的石棉垫破损,导致堵泵。
处理措施:只需更换奉斗与阀箱体之间的石棉垫即可。
(4)料斗与阀箱体连接的结合面,由于某些原因引起变形、密封不良,导致堵泵,处理措施:更换料斗或修复结合面。
需要注意的是,在以上机械因素造成堵泵的处理措施中,必须在停泵卸荷厦才能进行故障的排除工作。
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