一套简易混凝土拌和站,出现了配方料值与实重料值相差很大,并在多次调整配料落差参数重新配料时,微机会发出报警,提示配料计量不准确。依据故障现象,首先检查了控制仪表所有外部连接及各种称重传感器的连接线路,均未发现故障原因。
此拌和站设备设有3种报警装置
1.配料报警
配方中有异常配料值(参数值或落差值)时,就发出警报。该报警是对明显数据错误的提示。处理方法:对于不正确的配料值,按"暂停/返回"键,退出运行状态,然后检查修改。
2.实重报警
包括皮重报警和误差报警。当配料秤的底数大于相应的皮重报警值,或实际计量误差大于参数中设定的允许误差时,都会出现实重报警;响应窗口显示皮重值或实际计量值。处理方法:皮重报警应考虑清除计量斗内的积料,若积料不多亦可不清除,即按"启动1"键,微机自动去皮运行;误差报警应观察实际落料情况帮助加料或减料,再按"启动1"键继续运行。
3.限位报警
微机自动运行,特定时刻收不到限位信号时,出现限位报警。处理方法:帮助其实现动作或按"暂停/返回"键退出自动运行。
根据故障现象,我们以实重报警作为处理重点对象。经多次处理后,故障依旧,于是怀疑是控制仪本身出现故障;但对配料机空秤校准时,控制仪显示数值正常。针对这一情况,我们检查了配料机下料门控制气缸电磁阀,发现是电磁阀排气消声器堵塞,引起料门关闭不及时,导致配料过多,最终引起故障报警。拆卸各排气消声器,清洗后安装,故障消除,工作恢复正常。排气消声器堵塞的原因有:由于料门控制电磁阀安装在配料机外部,进料过程中的灰尘引起;气路中油水分离器工作不良及未及时保养引起;空压机气缸工作不良,引起机油上窜,导致气路中充满油渍而引起。
综上所述,在分析配料报警故障时,应遵循"由外到内、由表及里"的原则;发生故障后,先不急于寻找控制仪及传感器本身的原因,而应进行外部的综合检查和附件检查,以便顺利地排除故障。
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