作者:湖南省怀化市 怀化铁路总公司怀化车务段 李炳友
一台ZL50C型装载机在货场进行作业时,右转过程中,将左转向缸座(14mm厚)的后机架钢板撕开260mm长的两条口子,使装载机无法转向而停机。
从撕开的裂口来看,约有2/3是旧裂纹。说明此转向缸座在转向过程中长期受交变载荷作用早已产生裂纹。
修复时,首先将该机在原地慢慢地左转,使前、后机架右边侧距稍分开,拆下转向系统流量放大阀和其他妨碍焊修的管路,并用于净湿棉纱堵住拆开的阀孔、管路孔,以防泥沙和焊割渣落入;拆下左转向缸拉杆,用气割将撕裂的转向缸座割下。
为了减少焊接应力集中,将需修的转赂座与后机架焊接板设计为如图1所示尺寸,并用0.5mm厚的硬纸板剪纸样一张。
将所剪样压在后机架转向缸座原处,按画样割掉,同时割出30°±3°的焊接坡口(见图2)。
用手砂轮机将割出的焊接面打磨光滑。在14mm厚的A3钢板上割下图1形状的钢板一块,同时割出30°±3°的焊接坡口,并将焊接面打磨光滑。为了保证每条焊缝都焊透,应将转向销座按右销座尺无政府状态的准确地点焊在厚14mm的钢板上;采用交错、断续、多声能角焊焊接方法,焊条选用Φ3.2mm普通焊条,电流选用110-130A,慢焊,焊缝高10mm。焊好的转向缸座与后机架组合。组合的过程中,再次复查转向缸座的定位尺寸,并注意板与板之间要留有2mm的缝隙,板面不能错位。用电焊定位点牢,去渣。
按图3所示的焊接顺序,断续、交错地施焊,确保第一遍焊透。焊完第一遍后,清渣,并用小锤轻敲焊缝使焊接应力得到一定的消除。
用同样的焊条、电流及方法焊接第二遍。第三、第四遍选用Φ4mm普遍焊条,电流用180-200A,同样按上述方法施焊。最后再次用小锤击打焊缝,并检查焊缝不出现咬边,夹渣现象。
为了防止转向半径过小使转向缸受交变载荷太大而拉伤,在转向止块上加焊一块40mm×50mm×3mm的厚钢板。
该机修复后已使用了3年多,效果良好,且在解体上大修后用磁粉探伤和超声波仪检查证明,焊缝质量良好,无焊接裂纹产生。
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