近日,中国重汽桥箱公司仅用了六小时完成了热处理压淬工序改造工作,一次性节省改造费用10000欧元,令HEESS淬火压床德国厂方人员大加称赞。
桥箱公司新引进的德国HEESS淬火压床在与连续炉进行联机时,因连续炉开门取料时的200℃高温对进口压床液晶操控台面板造成隐患,德国厂方建议停炉进行操控台面板改造,费用预计高达10000欧元。
面对生产大月无法停炉改造和高昂的改造费用等制约条件,热处理分部组织成立改造小组,克服区域受限、高温作业等难题,利用推盘运转间隙时间,进行图纸分析、实地测量、拆卸安装、重置电路,合理避开内部焊缝进行操控台定位,做好钻孔冷却防护,确保安装质量与德国标准一致。
历经六小时,热处理分部在没有影响正产生产的前提下,高效完成了操控台改造工作。
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