2018年机械市场持续回暖,环卫产量大幅度提升,交付环卫主机的产品质量问题随之增多。通过对1-5月环卫电控质量数据分析,发现目前流出问题较多,主要是元件错漏装,导线错漏接和松动问题的占比高,调试环节改善迫在眉睫,于是我们拟通过对调试工装进行改善,来提升检验把关的能力。
改善前:
电控+线束对接调试模式所需时间长,线束分支多,功能调试繁琐,效率低,问题流出风险较大,通过对流出的质量问题进行分析和改善讨论。
我们初步制定了两种方案:
方案一:保留线束、将功能点引出。
方案二:节约线束,将功能点集成在调试台,进行可视化检验。
按方案一:试用但仍然出现漏检现象、且效率提升不高、无成本节约。因此再次组织全员讨论,从保障质量、提高效率、节约成本,确定按方案二 进行改善
改善后:
功能盒 直接采集线束信号点,这样调试信号集中,
检测直观,操作便捷,效率提高
通过此次改善,我们取得了质量与效率的双提升;
改善无止境,后续我们将不断改进,精益求精,保证产品质量。
【赏析】
品管室的同事“从不花钱的改善做起”,通过利用仓库呆滞物资,自制检验工装,改进了测试方法,大大提升了检验效率、同时防止错漏检等质量问题,改善成果显著,在2018年二季度优秀提案发表会上,本提案荣获了发表会二等奖。
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