2018年,该钨矿企业3500吨/天新选厂正式投入运营,可年生产钨精矿5000吨。其中,破碎工艺采用三段一闭路流程:粗碎应用1台美卓奥图泰Nordberg® C100™颚式破碎机,中碎应用1台Nordberg® GP200S™圆锥破碎机,细碎应用1台Nordberg® HP400™圆锥破碎机,检查筛分配备1台国产2DKR3675H双层圆振筛。
摆脱筛分掣肘,效率大幅提升
在生产过程中,该钨矿企业选厂技术人员发现,国产 2DKR3675H振动筛所暴露出的筛网堵矿问题日益凸显。随着时间推移,低筛分效率直接制约了破碎工艺的性能发挥,并最终影响到整个选厂的生产能力。为此,该企业下定决心改善这一状况,在与美卓奥图泰工程师进行技术交流过程中,将视线聚焦到了美卓奥图泰Trellex®橡胶筛板解决方案。
2020年11月25日,该钨矿企业技术人员与美卓奥图泰工程师进行合作,首先对配备国产聚氨酯筛网的2DKR3675H振动筛展开测试,结果显示实际筛分效率仅为73.86%。12月25日,双方针对振动筛的筛网进行升级改造,全部采用模块化的美卓奥图泰Trellex橡胶筛板,以替代原有的国产聚氨酯筛网。
国产聚氨酯筛网(左)与美卓奥图泰Trellex橡胶筛板(右)现场应用对比
2021年3月14日,在历经三个多月的生产实践后,该钨矿企业对配备有Trellex橡胶筛板的2DKR3675H振动筛再度进行测试,实测结果显示筛分效率为93.72%。得益于Trellex橡胶筛板“弹性好、防堵孔、有效开孔率高”等优势,使得振动筛的筛分效率提高了19.86%。
用电成本大幅降低,实现可观经济效益
筛分效率的改善也直观地显现在整套破碎系统的生产数据上,升级改造后的破碎系统处理量由原来的276吨/小时提升至330吨/小时,处理能力提高了19.57%。在产能目标不变的情况下,小时处理量的增加可缩短每日破碎系统的开机时间约2.3小时,破碎系统电单耗也从2.83度/吨,下降至2.35度/吨,从而系统总用电成本降低了16.96%。同时,细碎破碎机衬板的使用寿命也延长了33.33%。
对此,美卓奥图泰筛板产品经理王奇说道:“升级Trellex橡胶筛板后,振动筛的筛网堵矿问题得到了立竿见影的解决。一方面,筛分效率的改善提高了整套破碎系统的处理能力,使得客户可以用更短的开机时间完成生产任务,大幅降低了生产的用电成本。另一方面,破碎系统循环负荷的显著降低,还有效延长了磨耗件的使用寿命,节约了细碎衬板的更换数量及人工工时成本。从已知数据来看,目前破碎系统仅在电耗与衬板消耗方面所节省下来的费用,每年就可为该钨矿企业带来近51万元的经济效益*。 ”
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