1 故障现象
我局有一台全液压履带式起重机,其液压系统的部分原理图如图1所示。该机因行走换向阀6的阀体爆裂及其它一些问题停用了三年多时间,近期为了恢复其使用性能进行了一次全面维修,维修期间更换了多路换向阀组5。修竣试机时出现左右行走不同步,左侧履带起步较晚且行驶速度也比右侧慢的现象。
2 故障诊断
由于液压系统的故障具有很强的隐蔽性,查找比较困难,为了避免盲目拆卸,我们首先根据液压系统图,采用逻辑分析法,确定怀疑对象,然后通过一些必要的检测手段,缩小疑点范围,逐渐逼近故障源,找出故障发生部位。从本机的液压系统原理图可以看出:其左右行走液压传动系统相互独立,由两个液压泵分别经两组换向阀为左右行走马达供油,其中一条回路出现故障与另一条无关。经分析推理,以下因素都可能导致上述故障发生:
(a)油箱中液压油油位低或吸油滤芯堵塞,使液压泵l吸油不足。
(b)伺服油路压力低于设定值或先导阀3出现故障,导致换向阀6的阀芯换向不到位,影响输入左行走马达的流量。
(c)液压泵1过度磨损,输出流量或油压不足。
(d)溢流阀7设定值偏低,供给左行走马达油压偏小。
(e)行走换向阀6内漏或阀芯行程不够,输入左行走马达的流量不足。
(f)组合阀10出现故障,其中的溢流阀过早溢流、换向阀行程不够或内漏。
(g)左行走马达11严重磨损,造成内漏,降低了输出钮矩。
(h)左行走制动器12分离不彻底。
上述疑点涉及零部件较多,不宜一一拆卸检查,需要排除一些疑点,尽量缩小疑点范围。由于缺乏故障诊断仪器,我们在对疑点进行排查时主要采用听、看、摸、对换及拆检等手段,检查顺序按照先外后内、先易后难的原则。具体方法步骤如下:
(1)检查油箱的油位和吸油滤芯,均符合要求,排除了疑点(a)。
(2)连续行走10~15min,用手触摸制动器12的外壳,温度不高,排除疑点(h)。
(3)查看伺服油压表17,压力值正常;拆检先导阀3,工作正常,排除疑点(b)。
(4)将溢流阀7和9互换,试运行,故障依旧,排除疑点(d)。
(5)将液压泵1和2的出油管换接,试运行,故障依旧,排除疑点(c)。
(6)还原液压泵1和2的两条出油管,将软管1·3、14分别与软管15、16换接,试运行,发现左边的故障转移到右边,说明故障部位不在组合阀10和行走马达11上,排除疑点(f)和(g)。
(7)还原第(6)步换接的油管,拆检多路换向阀组5。该换向阀组与多条钢油管相连,且拆装作业空间狭窄,检测比较困难,在安排检查顺序时把它排到最后。
因上述8个疑点已经排除7个,因此可以断定故障是由疑点(e)引起的,即多路换向阀组5中的行走换向阀6内漏或阀芯行程不够,故直接对其拆检。拆检发现:该阀的阀体和阀芯完好无损,配合间隙正常,阀芯移动顺畅,而阀芯两端的回位弹簧则因伺服油管接头过长而被卡死,如图2所示。切除油管接头过长部分后试机,故障消失。
3 故障分析
如图2所示,若伺服油路压力为p,阀芯端部截面积为S,阀芯的行程为X,弹簧的预压缩量为X0,弹簧刚度为K,弹簧单圈刚度为K',弹簧有效圈数为N
则阀芯的力平衡方程为:
pS=K(X+X0)
因:K=K'/n
得:X=(pSn/k')-X0
上式中p、S、K、X0皆为定值,弹簧有效圈数n因中部被卡死而减小,所以阀芯的行程X减小,使液压阀过流面积减小,在同等条件下,液压阀通流能力降低,出现行走速度变慢现象。而弹簧的刚度K则因n减小而增大,因此,同时操作伺服阀3和4时,换向阀6的动作速度比换向阀8迟缓,导致左行走马达的供油时间较晚,流量较小,以致出现左行走起步较晚、速度变慢的故障。
4 一点体会
处理液压系统的故障,切忌盲目拆卸液压元件,应首先熟悉液压系统原理,分析故障现象,再经逻辑推理确定疑点,并通过一些必要的检测手段,逐渐缩小疑点范围,确定故障部位,最后再进行拆卸检查。这样既可以提高故障诊断的准确率,又可以提高检修效率。
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