01
车床上的“眼睛”
“看,今天又接近3万多步。” 赵师傅拿出手机说道,“这台床子要能自动测距该多好。”
原来,备料分厂十米车床由于没有基准,每次去毛坯都需要用钢卷尺测量,一天下来,赵师傅来来回回不知道跑多少趟。
“王师傅,你看这台车床能不能改。”十米普车操作者赵师傅说。
维修师傅王丹蒙听后灵光一现,“加双眼睛不就好了”。通过反复调试,王丹蒙设计了使用金属尺子脉冲信号,进行脉冲测距,且测量精度可以达到0.02mm。十米车床经过改善后,定位功能显著,只需测量一次,即可实现一批同长度工件毛坯位置直接切削,效率大大提升。赵师傅试用后,竖起了大拇指,连连夸赞。
02
一步到位的“装夹神器”
"魏师傅,这几个月的小挖油缸产量又增加了,焊前车工序中缸体两端都需要加工总是需要调头装夹两次,频繁调头装夹耗时长,劳动强度大,加工效率跟不上啊,都影响后面工序的产出了",小挖缸筒焊前车操作者王训宗最近总是需要加班来保证班产量,听着王训宗的分析,魏师傅看着工件和车床的卡盘不禁挠了挠头陷入了沉思。
“缸体是否能不掉头一次加工完成呢?”魏师傅边思考边行动,制定改进方案。第一步,改进卡爪,做成套L型母爪,并针对小挖缸体尺寸做配对尺寸子爪,减少换型时间。第二步,利用机床主轴油缸做推进定位卡爪,让卡盘端能有充足的下刀空间。第三步,增加反向车刀来加工卡盘端。经过改进,缸体不调头装卡一次加工完成就实现了。但在试制加工过程中发现卡盘端虽然可以下刀,但是铁屑缠绕也是一个大问题,很难清理,魏师傅又反复调试改进加工程序,经过测试,断屑问题也最终解决了。经过实验验证,产量每班次由原来的60件提升至每班次78件,班产量提升30%,同时在加工中省掉一步装夹大大减少了操作者的劳动强度。
“魏师傅,有了这个一步到位的装夹神器,终于不用二次调头装夹了。还是你有高招,给你点个赞!”听到这句话魏师傅开心的笑了。
03
神兵“九齿钉耙”诞生记
“老王,这批“75”的油缸急要发货,焊好几件了?”线长付松松焦急的询问电焊工,本来就闷热的天气,加上线长这么一催,王腾额头豆大的汗珠顿时流了一地。“才好一半,剩下看来要等到对班人员接手了!”王腾有些不耐烦的回答。“那不行,想办法提速,务必当班完成”付线长命令到。
“75”系列支腿油缸在焊接时,需要人工来回翻转测量法兰尺寸,再配合数显角度仪测量定位后才能进行焊接作业。没有工装,无法提升生产效率。
王腾洗了把脸,对着待焊物料思索了起来,思维火花在碰撞“看来得做个工装了,必须提升加工效率,要不然今天加班也干不完啊!法兰在油缸中间位置,首先根据法兰外形尺寸用油管组焊,将法兰孔距各尺寸组焊成套进行连接,其次再用两根长油管连接到支板对应位置,组焊成型,最后对工装进行加固,保证工装稳定性,欧了就这么做!”王腾拍着大腿高兴的喊了出来。
“磨刀不误砍柴工”工装做好后,剩下的一半油缸法兰,轻松地下班前就焊完了。
付线再次来到王腾工位前,惊喜地发现顺利完工了,他略带幽默地问:“你是怎么那么快赶出来的,不会是偷工减料吧。”王腾自豪地拿出工装,“看我制作的“神兵”九齿钉耙。”两人相视而笑……
04
旋转起来的焊接工装
“转快点儿,再转慢点儿,哎小伙子你转匀速点儿。”老刘对帮忙转油管的实习生说到。“这工件太大,不好转圈。”实习生回答到。
原来刘计新正在进行焊基础公司长油管直径63*8手气保焊盖面 ,每根有6道焊缝。焊接时,将长油管一头放在台钳上,另一头放在支架上,需要两人操作,一人焊接,另一人配合进行旋转,工作效率缓慢。对焊接技术要求非常高,且旋转速度不可控,导致焊缝成型不良。
“这种工件焊接难度大,而且还得两人配合,可不可以设计一个工装让焊接容易简单呢?”老刘想到。于是刘计新联合姚康和左磊,设计制作工装。利用废弃装缸机台架,购置制作伺服电机带动卡盘作为夹紧装置,在台架上安装螺杆调节高度的托架,托架上制作可旋转的胶皮轮可以托住工件。焊接时将工件放入旋转支架,打开旋转电机,只需一人进行焊接操作,旋转均匀,提高工作效率100%,每小时可焊接2件;焊缝成型美观,焊缝质量可得到保障。
大家看着新工装对刘计新夸奖道:“真不错啊,老刘。”
实践是检验真理的唯一标准。
通过一次次的实验、改进、优化,
原先的难点变成了
我们抢进度,提效率的着力点!
锐意进取、砥砺前行
我们都在各自的岗位上用实际行动
为公司发展贡献力量!
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