【砼分享】服务工程师-陈鹏:砼泵泵送换向不正常案例

慧聪工程机械网   2014-08-12 10:43   来源:慧聪工程机械网

设备信息:HBT80.14.161RSG 砼泵2008年7月出厂 产品特点:开式,液控 故障现象: 客户反映砼泵存在以下故障

设备信息:HBT80.14.161RSG 砼泵2008年7月出厂

产品特点:开式,液控

故障现象:

客户反映砼泵存在以下故障

1、泵送时压力20兆帕左右,泵送工作正常,停泵时,活塞自己会退到活塞水箱,憋缸约10秒左右,然后熄火。当某边点动主缸时,该拖泵会完成一个换向工作,点动另外一边则不会。

2、该泵泵送约1车料后,油温会上升到100摄氏度,摸主油缸温度很烫手。液压油位正常,环境温度21度。浇水上去冒热气。风扇工作正常。

前期处理的服务人员在排除故障中,断掉单边油缸回油管,憋缸,回油管有油射出来,判定为油缸內泄。服务人员要求客户放到修理厂更换油缸活塞体油封,但客户不同意返厂,由我去现场支援。

故障分析:

根据反映,该故障现象为:

A.泵送时工作正常,停泵时憋缸,点动时能正常换向。

B.高温。

C.油缸断油,憋缸有油喷出,前期判断为油缸内泄。

按照我的经验分析如下:

1、若是油缸内泄,泵送油缸泵送时应该会在高温后,出现行程越打越长或者越打越短的情况,换向会紊乱。

2、若是油缸内泄,可通过调节主油泵排量来检测。在点动主缸时,调节油泵排量,按照从很很小,很小,小,稍大,大的顺序,根据主缸运行速度可以观察出来,油缸是否存在内泄。

若存在内泄,油缸在排量很小时会出现一个油缸动,一个油缸不动,在小时,会出现一缸速度快,一缸速度慢。 设置各排量点,就是用来观察油缸动作。

3、若是油缸内泄,在油缸内毕竟有油封,不存在泵送1车料,油温达到100度,而且液压系统各密封都承受不了。而且油缸内泄不会导致油温上升如此迅速。

4、油缸内泄断油排查,必须拆掉定位套,关闭主缸球阀,按常理还需要断掉连通腔油,不断掉连通腔油,根据其喷油量来判断是否內泄,必须有以前有两边油缸油压喷油实验的经验,或者现场断开两油缸测试,比较其喷油射程变化,以及压力变化,需要十分丰富经验。根据我司设计,无论泵车,拖泵,还是车载泵,要断开连通腔的油路,是十分麻烦的。 通常选用第二种来判断。

经过了解,前期在维修时并未断开连通腔,所以油缸是否内泄待定。

根据以上分析,以及现象显示,我感觉油缸內泄需要重新判断,前期服务人员所观察现象,并不是很清晰。 我需要根据自己到现场判断来进行分析。停泵后,活塞能自动退回憋缸,说明电磁阀肯定有问题,带一个电磁阀直接赶往现场。

现场故障现象:

经过分配压力,泵送压力观察,压力正常,系统动力部分以及溢流阀工作正常。 按排量各点点动操作,没有出现油缸不同步现象。

故障处理:

工作原理:因为该拖泵是开式液控换向,泵送时,泵送、分配电磁阀各有一个电磁铁线圈常得电,两个二位四通小液动换向阀需要有油压的推动才会开启,否则处于常关位置。( 油缸取的两股信号油,以及分配阀块取的两股压力油控制各自的小液动阀,因为压差,该阀开启),泵送时,需要完成执行工作,有一股主控制油路,需经过换向电磁阀,小液动阀,推动大液动换向阀阀芯开启,A、B 口压力油经过阀芯已开启的液动换向阀,进入执行原件的工作油路,完成我们需要的工作任务。

怠速时:换向电磁阀不得电,属于常关位置,小液动阀因为两侧不存在压差而常开。

连续泵送一车混凝土后,我从油位表上观察,其油位油温45度,环境温度当天18度。接着打第二车料打完后,发现温度上升到60度,接着打第三车料过程中,油温上什到65度,所见其现象没有其说的100度,冷却水水温显示102度,整个连续生产过程中,没有出现乱换向,也从未出现行程越打越短,越打越长的现象,断定油缸不存在内泄。

但是三车料还没打完温度上什到65度,且环境温度仅仅为18度,虽然该温度是在泵送温度允许范围内,但是似乎上什的速度过快了些,在泵送过程中,我感觉油缸换向瞬间声音较大,有点像撞缸的感觉,经过检查发现主油缸无杆腔球阀两个都是关闭的,这样油温怎么不上升得快呢。经过咨询客户,客户反应是我司服务人员要求其关闭的。客户错把冷却水温度当作液压油温度。从这里得知,系统高温是不存在的,所谓的在油缸上浇水冒烟,乃正常现象,就不再提了。

经过自己现场检查和分析,只出现如下故障现象:

现象1:泵送停泵会憋缸,约10秒多钟后,降速熄火。

现象2:怠速点动一侧会正常换向,点动主缸另一侧则不会。

故障处理:

现象1:停泵后,小液动阀两侧不存在压差而常开,憋缸是因为油缸有压力油进入,也就是大液动阀阀发卡或者泵送电磁阀发卡,控制油经电磁阀、小液动阀,推动大液动阀阀芯开启,AB口压力油进入导致。憋缸熄火原因:泵送时排量大,转速高,系统压力高,停泵后憋缸不换向,超压降排量,当转速降下来后,此时排量不够,负载不起相应压力,而熄火。因为时间有约10秒钟,根据经验断定应是泵送电磁阀故障,若是大液动阀卡滞,憋缸熄火时间不超过3秒。更换泵送电磁阀后,停泵不再憋缸。

现象2:在更换泵送电磁阀后,其依旧存在。

分析:点动主缸活塞进水箱,然后正常换向,泵送电磁阀常得电,出于常开位置。需要改变油缸油路,只有泵送大液动换向阀阀芯开启到另一侧,改变其油路。也就是控制油经过泵送电磁阀,经过小液动阀,推动大液动阀阀芯开启的控制油路改变,只能是泵送小液动阀开启方向位置改变,该压力是来自于分配阀块组的压力油,而这两股压力油只有当S管摆动时,才会出现压力油差,点动主缸时确实存在S管摆动,也就是分配电磁阀在不得电情况下,分配液动阀阀芯开启,这股油经过分配电磁阀,小液动阀而进入,因为主缸一直点动能正常换向,且油缸在换向过程中两缸存在油压差,则分配小液动阀属于常开正常,那只能是分配电磁阀阀芯卡滞所致。因为没有配件,将同机能电磁阀(润滑油泵位置电磁阀),拆卸到该分配电磁阀位置,进行调换,试机。点动主缸,工作正常。该故障是由两电磁阀阀芯卡滞导致。(本文来自中联重科)

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