红星机器在走访过程中,发现某水泥企业θ3.8m×12m水泥磨衬板发生变形失效,如何解决这种问题呢?
水泥磨衬板变形失效如何解决
首先我们来看一下该企业水泥磨衬板的具体情况。该厂θ3.8m×12m水泥磨II仓使用的#5角螺旋衬板(采用砂型铸造),使用不到6个月,就发生严重变形而拉断30mm螺栓后脱落,并伴有局部断裂(II仓研磨体为高铬铸球)。衬板变形后的实测石村为275mm×282mm,大于原件尺寸(240±2)mm×(260±2)mm。
经取样检测该衬板的化成成分分析研究,红星机器发现,失效衬板硫含量略高,其他元素合格。其机械性能的检测,因衬板已严重变形,故仅做了硬度测定。
测定结果显示,使用后衬板凸起部分的表层硬度可达HRC42。此外,我们对该衬板的金相组织进行了测试,结果是由于衬板变形,其外表层面晶粒变形呈扁坑状,晶内有滑移线,晶界变粗,这是由衬板受热造成;其内表面则和高锰钢水韧处理近似;衬板的晶粒度为0级,超过建材标准晶粒度的要求;金相组织为奥氏+3A或3B级,复合标准;夹杂物达到3B级或4A级,且在有热裂处超过标准较多。
根据水泥磨衬板变形失效情况分析,红星机器采取以下方案解决衬板变形失效问题。
1、调整衬板尺寸,控制衬板间隙在8mm左右,安装时应注意衬板与简体要贴紧,衬板间隙过小时注意加以调整,并保持间隙均匀。
2、合理控制入磨熟料温度,通过加强篦冷机管理,强化熟料冷却,必要时可采取喷水措施以降低熟料温度。
3、球磨机操作要保持均衡喂料,控制磨音、斗式提升机功率等操作参数的正常稳定,尽量避免钢球空砸现象。
4、调整球磨机中衬板与钢球的硬度匹配,使用高锰钢衬板时最好采用中铬球;使用高铬球时最好采用高铬钢衬板。
通过红星机器对球磨机高锰钢衬板变形失效采取相应技改措施后,球磨机衬板使用寿命变长,从而降低了磨机检修工作量,提高了磨机的生产效率,稳定了球磨机的生产运行。
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