“油压过低,船走不了,是不是你们柴油机的问题?”2016年4月,临近捕鱼期,浙江温岭一渔民向河南柴油机重工有限责任公司(下称“河柴重工”)发问。
河柴重工内燃机装配技能总师刘晓刚:柴油机维保“妙手”
河柴重工驻浙江维保人员前去排障,告诉渔民必须割开船舱、吊出柴油机,来一场大修。渔民反问:“我马上要出海捕鱼,哪经得起这般折腾?”
于是,河柴重工38岁的内燃机装配技能总师刘晓刚临危受命,赶赴千里之外的温岭“救火”。“你要是也不行的话,我就换个其他牌子的柴油机,反倒更省钱省事。”该渔民说。
刘晓刚明白,渔船是渔民赖以生存的家当,若在捕鱼期尤其是鱼汛期停航,每天的捕鱼、停泊、工人工资、维修费用等就有10多万元。而渔船常规大修在20天左右,会给渔民造成约200万元的损失。
深入船舱内部检修,是摆在刘晓刚面前唯一的路。而该型号渔船从未有过舱内检修先例,且在10多平方米的空间内,油、水、通气、消防等各式管路密布,柴油机两旁仅容一人侧身而过,发动机运转时舱内温度在40℃以上……
而且,无论是从内部还是从外部检修,都必须将柴油机吊起。然而,要在狭窄的船舱内找几个受力点,并不是件容易的事儿。
刘晓刚虽不是专业的起重工,可14年与柴油机为伴的日子,使他早就练就了“眼中无点,心中有点”的本领。他向渔民要来船舱设计图,弄清承重结构,1个小时后便测算出柴油机受力点,连吊起高度、平移位置、翻转角度等也准确无误。
在一个个精准的数据支撑下,柴油机及舱内其他管路得到了一次“全面体检”。最终,刘晓刚发现了问题所在:渔船建造时因用户购买的连接柴油机的管路有小孔,加之保养滤器安装不规范,导致污物进入柴油机,造成油压过低、船只难以启动。
“原来是这样,怎么办?”渔民向刘晓刚讨要“药方”。
“换一根曲轴就行了。”刘晓刚说。
此次检修仅用了6天时间,渔民在渔船修好后笑逐颜开:“刘师傅,好样的!”
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