两人赶到协作公司,立即来到生产现场,查看产线状况,向员工了解调试过程中碰到的问题。他们针对刀具问题与刀具供应商探讨,提出改进方案。茅怡峰在对产线的7道工序的加工程序校对时,发现4道工序存在质量隐患,马上进行了调整、优化。周亮亮对现场6套夹具进行校验,将三套夹具在基准点及压板位置存在固定、位置等方面的瑕疵进行加固改进,保证了后续加工产品质量的稳定性。刚准备收工,产线调试又遇到难题:OP70玛帕刀加工后孔径超差0.17mm,调试只能暂停。
茅怡峰和周亮亮再次“攻关”,两人对相关三坐标测量数据进行比较,又对4把MAPAL刀具及夹具进行了重新校对分析。通过反复查验分析,终于找到“设备加工参数异常”这个症结,茅怡锋果断出手,对异常加工参数进行修整,彻底解决了问题。
调整后连续加工的3件缸盖孔径均合格,尺寸非常稳定,这时已是晚上22点。第二天一早,F公司领导赶到两人下榻的宾馆,感叹他们精湛的技能,感谢他们给予的技术支撑。
热门推荐