开拓思路 让法兰盘自己转起来
刚进厂的闫双,自认为有扎实的基本功,总想着能赶快结束实习,可以独立作业。可是现实很快就给他上了严肃的一课,看着师傅将法兰盘和油管焊在一起很简单,可是到他这却变了样:焊缝不匀、焊宽不均,甚至在检测时发现接头渗油。
焊接圆管最考验技术,用焊条正反手焊接需要长时间的练习才行。倍受打击的闫双,再也不敢自以为是了,一丝不苟地盯着师傅的手法,拿着一根焊条跟着师傅的节奏练习正反手。
不过,新的问题又出现了,一天下来腰酸背疼,手腕抽筋发抖,原本就很瘦弱的闫双,有点吃不消了。师傅宽慰说:“不要急,累了就歇一会,我也是从你这个时候过来的,时间长了,就能找到窍门了。”
师傅的话点醒了他,既然焊接技术一时半会达不到要求,为什么不“偷懒”一下走个捷径呢?就这样,神神秘秘捣鼓了近一个星期,一个简陋的小工装出现在了师傅的工作台上。
经过实验,原本需要“弓腰-蹲下-反手-侧身”的工作流程,直接简化为“坐着-旋转”。“你小子可以啊,我都弓着腰干了十几年了。这法兰盘转起来焊,省时省力,一天能多干好几个,腰也不疼了。”在师傅的帮助下,对工装进行了改良,还申报了八小项目,大大鼓起了闫双创新创效的热情。
持续改善 花三千块换来十万元
随着精益生产理念的深入宣贯,“持续改善”成为全体员工的共识。当用精益生产的视角重新审视工段的各道工序时,闫双发现驾驶室总拼焊接工序有着很大的改进空间。
在细致的观察和计算后,闫双输出了一组数据:拼点工装外部作业人员单台用时比内部作业人员少3分钟,走动步数少130步,存在等待浪费;拼点工装的开合需要手动操作,为了保证尺寸精度和人员进出工装安全,增加耗时90秒。
“怎么才能消除这些浪费和隐患呢?”带着问题,闫双与操作者一起研究起了工装的改良方案。“那咱们就把工装的开合改成自动的,这样就不需要从工装里走出来人工推动了,然后再安装几处限位块,防止尺寸有误差,也杜绝了对工装内部作业人员的意外挤压。”
说干就干,一个星期后,工装改造完成,总共花费了3000元。经过实验测算,单台驾驶室拼装时间较改进前减少了5分钟,一年可以创造近10万元经济效益。凭借此工装改进项目,在事业部2021年“十佳工装”评选中,闫双获得了“十佳工装设计师”称号,得到了认可和赞誉。
掩卷有感
闫双固然是普通而平凡的,但他在工作中积极开拓思路,把创新创效摆在最重要的位置,保质保量地完成了各项生产任务。面对全年经营任务目标,他正燃烧激情、满怀信心地带领着团队去攻克更多效率和质量提升的难关,为徐工的高质量发展贡献着光和热!
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